在電站廠房尾水隧洞開挖工程中,首先進行的是初步開挖施工,隨后根據(jù)工程進展,相繼完成了T2通風豎井、壓力管道導(dǎo)井、尾調(diào)室通風豎井、T1和T3支洞的開挖。當施工到達主洞位置后,開始向地下廠房和出口兩個通風豎井、廠房通風豎井等方向開挖主洞。然而,此時的通風效果較差,嚴重影響了正常施工。為了改善通風條件,加速工程
在電站廠房尾水隧洞開挖工程中,首先進行的是初步開挖施工,隨后根據(jù)工程進展,相繼完成了T2通風豎井、壓力管道導(dǎo)井、尾調(diào)室通風豎井、T1和T3支洞的開挖。當施工到達主洞位置后,開始向地下廠房和出口兩個通風豎井、廠房通風豎井等方向開挖主洞。然而,此時的通風效果較差,嚴重影響了正常施工。
為了改善通風條件,加速工程進度,設(shè)計并施工了T4通風豎井。原計劃采用人工正井法施工,但進展緩慢,每月進尺只有幾米,完成138m通風豎井需要一年多時間,無法有效解決通風問題。因此,決定采用LM-200型反井鉆機進行施工,該設(shè)備可以完成傾角46°~90°、直徑114m的鉆孔,總深度達到825107m。利用反井鉆機,首先調(diào)整了井位,并利用原人工開挖的6m小井作為泥漿池。在8天時間內(nèi),完成了導(dǎo)孔的施工,隨后等待4天,待導(dǎo)洞開挖到位后,接上直徑114m的擴孔鉆頭,由下向上擴孔,僅用15天就完成了138108m的擴孔工作。
這一技術(shù)的應(yīng)用,不僅及時解決了尾水隧洞、尾調(diào)室、廠房開挖的通風問題,減少了通風時間,創(chuàng)造了良好的施工條件,加快了工程進度,而且在堅硬的玄武巖中成功鉆鑿反井,為今后反井鉆機的進一步推廣應(yīng)用積累了寶貴經(jīng)驗,打下了良好基礎(chǔ)。在主洞開始開挖時,自然通風效果已能滿足施工要求;對于距離較長的情況,通過在鉆孔上部安裝通風機,采取抽出式通風,有效改善了通風效果,保證了施工安全和效率。